针对大连石化公司催化裂化装置膨胀节的失效,利用电子能谱(EDX)、SEM电镜扫描等手段对失效膨胀节进行检测分析,得出膨胀节失效的主要原因是膨胀节的工作温度正处于其敏化温度,膨胀节在各种残余应力和硫酸、连多硫酸等特定腐蚀介质共同作用下发生的应力腐蚀开裂导致的失效,并首次提出采用填料函结构来补偿冷热变形的解决方案,使用效果极好.
参考文献
[1] | 张明乐,郭奇,陈庆.1Cr18Ni9Ti波纹管膨胀节失效分析及改进[J].化工设备设计,1999(36):30. |
[2] | 刘桂金,宋洁冰.18-8型不锈钢产生晶间腐蚀原因及消除措施[J].光电对抗与无源干扰,2002,4:46. |
[3] | Heller J J and Prescott G R. Cracking of Stainless Steels in Wet Sulfidic Environments in Refinery Units [J]. Materials Protection, 1965, 4(9): 14. |
[4] | 小若正伦著,袁宝林等译.金属的腐蚀破坏与防腐蚀技术[M].北京:化学工业出版社,1988.430. |
[5] | Ahmad S, Menta M L. Effict of polythionic acid concentration on stress corrosion cracking of sensitizing 304 austenitic stainless steel[J]. Corrosion, 1983, 39(8) :333. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%