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镍钴合金镀层对陶瓷封装外壳抗高温变色能力的影响

路聪阁 ,

电镀与涂饰

通过镀金层的表面形貌观察和成分测定,分析了陶瓷封装外壳镀金层在350℃空气气氛下高温试验2h后变色的原因.研究了分别以Ni镀层、Ni-Co合金和Ni/Ni-Co复合镀层作底层时陶瓷封装外壳的抗高温变色能力.结果表明,陶瓷封装外壳变色是由底层镍扩散到镀金层表面形成氧化镍所致.以Ni-Co合金和Ni/Ni-Co复合镀层作底层可有效阻止镍的扩散,从而提高陶瓷封装外壳的抗高温变色能力.

关键词: 陶瓷封装 , 变色 , 高温 , 金层 , 镍钴合金

电子封装镀层锈蚀原因分析

张志谦 ,

电镀与涂饰

介绍了一次电子封装外壳镀层出现锈蚀故障的处理过程.该外壳基材为4J42铁绦合金,其上镀镍再镀金,短期搁置后发现锈蚀.通过锈蚀过程和机理的分析,并经过试验验证,确定了锈蚀的原因是:包装用塑料膜受到氯化物的污染,导致镍镀层和铁镍合金基材在贮存过程中发生腐蚀.在此基础上,制定了相应的质量控制措施.

关键词: 集成电路封装 , 盖板 , 铁镍合金 , 镀镍 , 镀金 , 锈蚀 , 质量控制

微电子封装外壳电镀前处理述评

张志谦 ,

电镀与精饰 doi:10.3969/j.issn.1001-3849.2009.09.006

讨论了微电子封装外壳电镀前处理不良引起的镀层质量问题,特别对封装外壳污染物的种类以及污染程度的影响提出了相应的前处理措施.为了弥补常规前处理方法的不足、对目前普遍使用的非常规处理方法及其应用情况作了简要的评述.

关键词: 微电子封装外壳 , 镀前处理 , 非常规处理 , 镀层质量

微电子封装化学镀镍工艺研究及应用

, 晓敏 , 张志谦 , 巧明 , 夏传义

电镀与涂饰 doi:10.3969/j.issn.1004-227X.2005.01.012

在微细图形上实施化学镀有一定的技术难度,尤其是在批量生产中.通过研究工艺条件对镀层的影响,探索出微电子封装化学镀镍的工艺参数的适宜范围分别为:23~27g/L的镍盐、4~6g/L的还原剂、pH值4.5左右、温度(90±2)℃.经试验筛选出合适的镀液稳定剂Tl2+,使批量生产的封装微细图形不"糊片",无镍粒.用X射线荧光测厚仪及化学分析方法对生产过程中的镀液成分进行测定,确定了维护镀液所用的补充液的组分,从而延长了镀液的使用寿命,满足了微电子封装批量生产的要求.

关键词: 微电子封装 , 化学镀镍 , 稳定剂 , 补充液

掺碳球形Ni(OH)2的特性

建华 , 王丹 , , 宋世栋 , 唐致远

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2003.06.010

采用氨络合液相共沉淀法,同时加入电子导电剂(石墨粉或乙炔黑细粉),制备出了掺碳球形Ni(OH)2,对其进行了XRD测试和SEM观察. 结果证实电子导电剂被嵌入到球形Ni(OH)2颗粒中. 将掺碳球形Ni(OH)2制备成电极后,对其进行了充放电实验. 结果表明,未添加导电剂时,0.2C放电容量为270 mA*h/g,中点电位为302 mV,2C放电容量为220 mA*h/g. 添加质量分数为5%石墨后,0.2C放电容量为253 mA*h/g,中点电位为320 mV,2C放电容量为216 mA*h/g;添加质量分数为5%乙炔黑后,0.2C放电容量为258 mA*h/g,中点电位为324 mV,2C放电容量为222 mA*h/g. 随电子导电剂加入量增多,则镍电极的放电容量有所减少,放电中点电位提高,同时使其高倍率下的放电能力加强.

关键词: 球形Ni(OH)2,电子导电剂,充放电特性

修复剂减摩机理的研究

于洋 , 顾家琳 , 康飞宇

机械工程材料 doi:10.3969/j.issn.1000-3738.2006.10.005

技术是一种新型的摩擦表面再生技术,其实质是通过在润滑油中添加一种"摩修复剂"以达到增强摩擦件减摩抗磨能力、对摩擦表面进行原位免拆卸修复的目的.以透射电镜、X射线光电子能谱仪、俄歇电子能谱仪和拉曼光谱仪分析了在添加摩修复剂的润滑油中运行过的齿轮表层,对摩修复剂的减摩机理进行了分析.结果表明:摩擦表面的修复再生层为类金刚石膜和硅氧玻璃膜.

关键词: 表面再生技术 , 修复再生层 , 类金刚石膜 , 硅氧玻璃膜

"摩"(PBC)技术及其摩擦磨损特性

王勇 , 任平弟 , 家浚 , 周仲荣

功能材料

采用液压高精度材料试验机考察了GCr15钢平面-球面接触摩擦副在机油和摩机油2种介质润滑下的摩擦磨损性能.用激光扫描显微镜(LSM)观察了磨痕表面形貌并测量了磨损体积.结果表明:摩具有较好的抗摩擦磨损性能,缩短了磨损过渡阶段的持续时间,减轻了表面粘着磨损、剥落损伤,减弱了磨粒磨损,降低了金属磨损体积损失;载荷与位移幅值增加,摩的抗摩擦磨损能力增强.

关键词: "摩"技术 , 摩擦磨损 , 油润滑

钢2号高炉高风温研究

陈冠军 , 竺维春 , 胡雄光 , 蔡景春 , 倪苹 , 杨天钧

钢铁

钢2号高炉系统投产运行现状,分析了风温限制环节,从热风炉、热风管道和高炉接受高风温等全面考察了其实现高风温的可行性.通过钢2号高炉开展高风温试验,总结分析了实现高风温的具体措施,阐明高风温不仅与热风炉操作紧密关联,而且原燃料、高炉操作等因素直接影响高炉使用高风温.研究结果表明:高风温必须与大喷煤、富氧等技术相结合,才能实现并发挥节能作用.本次高风温试验初步实现最高风温1 280℃的目标,上述研究为进一步提高风温试验提供参考.

关键词: 高炉 , 热风炉 , 高风温 , 仿真

材料对铸铁试样摩擦表面改性的影响

永强 , 张栋

宇航材料工艺 doi:10.3969/j.issn.1007-2330.2006.01.012

运用改装的摩擦实验机对灰铸45#钢摩擦副做旋转对磨实验.在摩擦副中滴入摩试剂,烫在大气环境中变载荷、定转速条件下进行实验.主要探索摩材料对灰铸铁摩擦副表面改性的机理和耐磨规律.结果表明:摩擦试样表面有大量光滑的灰色块状物生成,表面微区亦增添了来自矿物粉体中的元素;显微硬度明显提高,其中灰色区尤为显著;表面粗糙度显著降低,起到了良好的耐磨减摩效果.

关键词: 摩擦 , 磨损 , , 表面改性

钢2号高炉高风温研究

陈冠军

钢铁

本文从钢2号高炉系统投产运行现状,分析了风温限制环节,并从设备和材料方面考察了其实现高风温的可行性。采用运行参数校核计算1300℃风温,利用仿真软件研究了煤气流量和空气预热温度变化对热风炉流场、温度场的影响,从理论上研究热风炉风温影响因素和存在问题。研究结果表明通过调整热风炉操作参数,可以有效提高风温。通过钢2号高炉开展高风温试验,总结分析了实现高风温的具体措施,阐明高风温不仅与热风炉操作紧密关联,而且原燃料、高炉操作等因素直接影响高炉使用高风温。研究结果表明,高风温必须与大喷煤、富氧等技术相结合,才能实现并发挥节能作用。本次高风温试验初步实现最高风温1280℃的目标,上述研究为进一步提高风温试验提供参考。

关键词: 高炉;热风炉;高风温;仿真

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