岑明进
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陈令坤
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肖志新
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余珊珊
钢铁研究
高炉生产实践表明,炉渣w(Al2O3)超过16%会对炉况稳定顺行产生较大影响,甚至引起高炉失常。在w(Al2O3)为17%、18%、19%、20%、21%的炉渣中添加0%、2%、4%、6%、8%、10%的w(CaF2),测定了炉渣黏度的变化。研究表明,炉渣中w(Al2O3)在17%~18%,起降低黏度作用的w(CaF2)最低为2%。最后介绍了某高炉加萤石处理炉况失常的情况。
关键词:
高Al2O3炉渣
,
黏度
,
流动性
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CaF2
,
洗炉
代兵
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刘云彩
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张建良
,
杨天钧
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欧继胜
钢铁
doi:10.13228/j.boyuan.issn0449-749x.20150163
利用锰矿洗炉是处理高炉炉缸堆积事故的重要方法之一。对MnO质量分数不同时的炉渣性能及其机理进行研究,应用熔体物性综合测定仪测定含MnO炉渣的黏度及熔化性温度,并提出稳定性指数的概念;使用X射线衍射仪(XRD)分析含MnO炉渣的物相组成;利用拉曼光谱仪研究含MnO炉渣的微观状态。试验结果表明,锰矿洗炉过程中,炉渣中MnO最佳质量分数应为1.5%左右,此种炉渣在1480℃时的黏度为0.25 Pa·s左右,熔化性温度为1340℃左右,稳定性较强,可以满足洗炉要求。锰矿洗炉的机理是炉渣中生成了锰橄榄石类硅酸盐低熔点物质,增大了液态炉渣的过热度;并且随着自由氧离子浓度的增加,其促使复杂硅氧四面体网络结构解聚为简单硅氧四面体结构,炉渣由复杂结构向简单结构发展,从而显著降低炉渣黏度,达到洗炉的目的。
关键词:
高炉
,
锰矿
,
洗炉
,
炉渣
,
机理