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430不锈钢表面月桂酸自组装膜的探究

王海人 , 陈凤 , 屈钧娥 , 聂德键

表面技术

采用浸泡法在430不锈钢表面制备了月桂酸自组装膜,通过电化学方法、接触角测试及微观形貌分析,研究了该自组装膜在430不锈钢表面的吸附行为及缓蚀作用.研究结果表明:经过简单的浸泡,月桂酸分子能够稳定地吸附在不锈钢表面,自组装时间、组装液浓度以及基底表面前处理对组装膜的缓蚀效率有较大影响,自组装时间4h、月桂酸浓度5 mmol/L、组装温度35℃为最佳自组装条件;基底在组装之前进行钝化处理,有利于形成致密的自组装分子膜,提高不锈钢的耐蚀性能.

关键词: 430不锈钢 , 月桂酸 , 自组装膜 , 缓蚀效率

430不锈钢表面GPTMS/PFDS自组装双层膜的制备及缓蚀性能

王海人 , 李敏娅 , 屈钧娥 , 曹志勇 , 谢娥梅 , 甄国辉

腐蚀与防护

在430不锈钢表面制备了y-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷(GPTMS)/全氟癸基三乙氧基硅烷(PFDS)自组装双层膜.采用傅里叶变换红外光谱、电化学测试、接触角和SEM研究了自组装膜的吸附及对不锈钢电极的缓蚀性能.结果表明,GPTMS/PFDS双层膜比GPTMS单层膜和PFDS单层膜具有更优异的抗腐蚀性能.

关键词: 430不锈钢 , GPTMS , PFDS , 自组装双层膜 , 缓蚀性

MgO-Al2O3-SiO2复合夹杂物对430不锈钢凝固组织的影响

田月美 , 陈兆平 , 徐迎铁 , 公茂涛 , 疏达

钢铁

通过真空感应炉试验,研究不同Mg含量处理所获得的不同MgO-Al2 O3-SiO2复合夹杂物对凝固组织的影响.试验结果表明,随着钢中Mg含量的增加,铸锭等轴晶率呈现先升高后下降的趋势,而等轴晶尺寸和柱状晶宽度呈现先降低后升高趋势,存在一个最佳的Mg的质量分数范围(5~13)×101,铸锭的等轴晶率在70%以上.夹杂物观测并结合热力学计算发现,随着钢中Mg含量的增加,MgO-Al2O3-SiO2复合夹杂物外层逐步析出MgO·Al2O3相;然而,Mg的质量分数高于13×10-6时,夹杂物外层开始析出2MgO·SiO2相.晶面错配度计算表明,MgO·Al2O3与δ-Fe的错配度为1.2%,2MgO·SiO2与δ-Fe的错配度为13%.可以判断,MgO·Al2O3相可促进等轴晶形成,抑制品粒长大,2MgO· SiO2相则起不到促进形核作用.从而解释了铸锭等轴晶率、晶粒尺寸随Mg含量的变化规律.

关键词: 430不锈钢 , 等轴晶率 , 凝固组织 , 夹杂物

430不锈钢冷轧板再结晶组织演变以及动力学模型

张雄 , 温治 , 豆瑞锋 , 张瑞杰 , 李志强

材料热处理学报

以现场高温连续退火工艺为基础,利用热模拟机研究了冷轧430薄板在650℃到875℃范围内等温退火过程,对不同退火温度下组织随保温时间的演变规律进行了详细的分析,并建立了该材料的再结晶动力学方程.结果表明:退火温度对材料再结晶的孕育期和完全再结晶所需时间有很大的影响,材料分别在850℃、825℃温度下保温34 s、5 min即可完全再结晶;当温度低于800℃时,材料在实验时间范围内均无法完全再结晶.通过硬度法确定了不同退火温度下材料的再结晶率随保温时间的变化关系,并建立了JMAK型再结晶动力学方程,Avrami指数n的值在0.5 ~1.0之间,再结晶激活能Qactiv为309.12 kJ/mol.

关键词: 430不锈钢 , 退火 , 再结晶动力学 , 激活能

430不锈钢表面PFDS硅烷膜的自组装及缓蚀性能研究

李敏娅 , 王海人 , 屈钧娥 , 曹志勇

表面技术

在430不锈铜表面制备了1H,1H,2H,2H-全氟癸基三乙氧基硅烷(PFDS)自组装膜.通过分析傅里叶变换红外光谱、接触角、极化曲线和交流阻抗谱、在三氯化铁溶液中的腐蚀形貌,研究了PFDS自组装膜的吸附及其对不锈钢电极的缓蚀作用.结果表明:组装时间为2h时,PFDS膜表现出较好的抗腐蚀性,150℃固化1h后,自组装膜具有更优异的抗腐蚀性能.

关键词: 430不锈钢 , PFDS , 自组装膜 , 缓蚀性能

430不锈钢室内加速腐蚀与大气暴露的相关性研究

丁冬冬 , 凤仪 , 黄晓晨 , 豆亚坤 , 汤海 , 钱刚

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2016.07.010

目的:研究室内腐蚀膏试验对430不锈钢的加速性,以及腐蚀膏试验与大气暴露腐蚀试验的相关性。方法采用室内腐蚀膏腐蚀试验对材料进行腐蚀,研究其腐蚀过程的电化学特性和机理,腐蚀产物形貌、组成和结构,以及腐蚀过程的动力学规律,并与材料大气环境暴露试验的结果对比,探讨腐蚀膏试验与大气暴露试验的相关性。最后计算出室内腐蚀膏试验对430不锈钢的加速性。结果430不锈钢在腐蚀膏腐蚀试验中,腐蚀失重与时间方程为 P=0.3998t1.0391,呈幂指数关系,在腐蚀初期腐蚀速度最大。腐蚀机理主要是点蚀。由于腐蚀膏中的Cl-对钝化膜的穿透作用,使得钝化膜在一定点能够维持高的电流密度,并使阳离子杂乱移动而活跃起来,当膜-溶液界面电场达到临界值,点蚀发生。腐蚀表面存在点蚀坑,且随着腐蚀时间的增加,点蚀区域增加,相邻点蚀相互连接,形成腐蚀面。腐蚀面可见红色锈斑,对腐蚀产物进行XPS分析,其主要成分为FeOOH和Fe3O4。430不锈钢在大气环境的腐蚀过程中,其腐蚀机理也是点蚀,腐蚀失重与时间也呈幂指数关系,腐蚀产物和形貌结构与室内腐蚀膏试验相同。结论腐蚀膏试验对430不锈钢腐蚀具有加速性,且与其大气暴露试验具有相关性,可以作为模拟430不锈钢大气腐蚀的一种加速试验。

关键词: 430不锈钢 , 腐蚀膏试验 , 点蚀 , 加速试验 , 大气暴露试验 , 相关性

退火工艺对430不锈钢冷轧带钢各向异性的影响

张雄 , 温治 , 张勇 , 崔璐

材料热处理学报

实验研究了430不锈钢冷轧带钢在连续退火和等温退火过程中带钢塑性应变比r的变化,分析了冷轧压下量以及退火工艺对带钢各向异性的影响.结果表明,退火后430冷轧带钢在与轧制方向呈90°方向上的塑性应变比r90明显的高于45°、0°方向上的塑性应变比r45、r0,且r45和r0的值较为接近;冷轧压下量增加可明显提高带钢的平均塑性应变比(r),冷轧压下量从60%增加到84%,可使带钢r值从0.9提高到1.3;退火工艺改变并不对430冷轧带钢的塑性应变比产生明显的影响.

关键词: 430不锈钢 , 退火 , 各向异性 , 塑性应变比(-r)

430不锈钢冶炼过程的夹杂物

付邦豪 , 陈超 , 成国光 , 潘吉祥 , 李岩 , 潘伟

钢铁

在430不锈钢冶炼过程的AOD结束、LF结束及中间包浇注末期分别取钢样,利用扫描电镜和能谱仪分析了夹杂物的类型及形貌特征,并探讨了夹杂物的演变规律及其形成原因。研究得知:随着冶炼过程的进行,钢液中总氧含量有所降低,夹杂物的含量逐渐减少,尺寸逐渐变小。夹杂物类型:AOD中主要为CaO-SiO2-MgO;LF和连铸中间包中主要为CaO-SiO2-MgO-Al2O3,但成分略有不同;中间包中发现有含MnO的夹杂物。AOD末期CaO-SiO2-MgO系夹杂物成分与炉渣成分接近;在LF以及中间包中夹杂物的成分与精炼工艺、保护浇注和钢液温度的降低有关。

关键词: 430不锈钢 , 夹杂物 , 成因

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